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腐蚀原因分析和进料优化设计

来源: 时间:2013-08-15 10:42:42 浏览次数:

腐蚀原因分析和进料优化设计根据现场使用情况和检测分析,设备产生腐蚀的主要原因是加98%硫酸方式不正确。柠檬酸钙酸解过程是放热反应.同时浓硫酸稀释时要放出大量的热。温度与反应速度成正比,反应速度很快,所以要控制料温和升温温度。
腐蚀原因分析和进料优化设计根据现场使用情况和检测分析,设备产生腐蚀的主要原因是加98%硫酸方式不正确。柠檬酸钙酸解过程是放热反应.同时浓硫酸稀释时要放出大量的热。温度与反应速度成正比,反应速度很快,所以要控制料温和升温温度。在料液表面加入浓硫酸,浓硫酸不能及时被稀释,料液上部出现温度较高和硫酸含量较大的现象,温度和含量不容易控制。同时浓硫酸与水反应剧烈,大量液体飞溅到设备的筒壁和搅拌轴上,此时的液体中硫酸含量比较高(质量分数18%~4O%).在此条件下,设备腐蚀速度明显加快通过对柠檬酸酸解高温高压反应釜重新设计,设备材质重新选材,并改变浓硫酸的进料方式,以解决因局部硫酸含量过高所引起的设备腐蚀问题。
根据表1检测的数据,为避免柠檬酸酸解高温高压反应釜被腐蚀,在加入浓硫酸时,要及时稀释浓硫酸的含量,并使柠檬酸钙酸解过程匀速进行,减少高含量硫酸与设备接触的机率
1)对柠檬酸酸解高温高压反应釜系统重新设计(图2),加大高温高压反应釜的容积和提高控制水平。根据柠檬酸目前的产能,系统设计3台100m的高温高压反应釜,设备型号4)4.5mx9.5m,平均有效壁厚l5.20mm。在此釜内,浓硫酸与物料可以混合并反应,釜中硫酸质量分数降到3%~5%。在泵的出口安装pH检测仪,通过控制系统控制,符合工艺要求的物料去下一工序的压滤阀.不符合工艺要求的物料通过回流阀返回高温高温高压反应釜圜。
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